健成科技升级改造之二次卸料装置--多拌一盘料,卸砼不必等,卸料无飞溅!
2021-11-12 10:58
时间就是金钱,效率就是生命。要提升市场竞争力、盈利能力,提高生产效率无疑是最重要的方式。
目前搅拌站卸料时,运输车就位不及时、运输车进料口过小都极大影响卸砼效率。不同于单纯作为过渡装置的拢料斗,我司推出的二次卸料装置,可以暂存1盘料,将集料斗变成混凝土的中转站,有效减少卸砼等待时间,提升产能。
一起来看看具体是怎么做到的。
客户痛点与潜在需求
1、搅拌车的到达工位和搅拌主机的卸料存在一盘料的等待时差,搅拌车待机时间长,搅拌主机的效率没有得到充分发挥。
2、卸料斗与搅拌车接料斗落差大,混凝土下料冲击力大,容易洒料,对搅拌车、砼站清洁带来极大困扰,对人力和环保是一个考验。
具体改造内容与方式
1、取消卸料斗原出料口的胶桶组件,在卸料斗底部加装二次卸料阀门装置,在控制室安装二次卸料阀门控制器。
2、二次卸料阀门装置通过法兰盘与卸料斗连接。阀门驱动方式有气动和液动二种。
3、气动的二次卸料阀门需要安装控制气路,直接利用搅拌站气源接到控制气路电磁阀上,气动控制阀门开合。
4、液动的二次卸料阀门需要加装一台液压站,与拌站操作室控制系统连接,通过油缸驱动阀门开合。
5、区别与传统夹布或者插板阀方式,二次卸料阀门结构为旋转阀门方式,不易卡料,密封性能较好,也不易对其附属配件有损害;上面安装了水路清洗系统维护非常方便。
6、另可在卸料阀门周围加装检修平台方便检修。
优势与经济效益
1、安装二次卸料门后卸料平稳无冲击,没有残余的混凝土飞溅出来,保证了地面及搅拌车车身的干净,降低了维护的成本。
2、搅拌主机可提前多拌一盘料,提升单位时间搅拌罐次,提升产能10%以上,一年可增产2-3万方料,增加销售额800-1000万。
3、降低搅拌车接料等待时间,节省搅拌车空转待机能耗10%以上。
售后与维保服务
卸料门主体及液压站质保1年,控制线路电器件质保6个月。
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